玻璃之家讯:洛玻集团晶纬公司坚持走技术创新的发展路子,加大节能减排步伐,积极开展节能降耗活动,通过技术改造,技术革新,节能减排成果不断涌现,31个项技术创和节能减排成果在生产经营中发挥重要作用,每年技术创新和节能减排节约增效200余万元。
在激烈的市场竞争中,洛玻集团洛阳晶纬坚持以高新技术引领产品结构调整的方向,积极推进科技进步,加大节能减排力度广泛开展群众性的科技创新、技术改造及小改小革工作,依靠技术创新,节能减排工作取得明显成效,提高了企业效益。今年以来,晶纬公司大力开展以节能降耗为主攻方向的科技创新, 开展了"节能减排,从我做起"的小改小革活动,努力降低能源消耗,实现公司可持续发展。节能科技创新,提高了企业效益。
今年以来,企业经营成本大幅增加,为了提高经济效益,晶纬公司大力开展以节能降耗为主攻方向的科技创新, 开展了"节能减排,从我做起"的小改小革活动,努力降低能源消耗,实现公司可持续发展。他们加大节能减排节科技改造力度,为了降低油耗和调速方便,该公司粗纱拉丝生产决定使用变频调速,但市场变频器价格较高,他们决定自己制作,公司专业技术人员自己设计线路板,组装调试,在实践中反复试验所需转速,确保符合生产工艺要求并保证单丝涂油器不漏油,1—8月份节约油耗35万元,节约变频器3万元。加大循环水项目建进展步伐加快,该公司拉丝坩埚冷却水是耗大户,每月消耗水资源近30000吨,过去将废水全部排掉,为了提高水资源的利用率,降低生产成本,该公司在资金十分紧张的情况下,投资27万元建设了软化水设备、循环水池、循环水单路、冷却水装置等循环水系统,进行循环水再利用,项目建成投产后,使水资源的利用率达到90%以上,每月可节约工业通用水24000吨,每年解决用水28.8万吨,每年节约资金100余万元。晶纬公司实施微粉拉丝工艺技术项目,今年一月成立了微粉加工车间,把废硬丝粉碎后作原料,重新加工成丝,既节能减排废品利用,又提高了成品率,大大降低了生产成本,每月生产能力达到6吨左右,解决了公司富余人员,又为公司提高了经济效益,每年节约资金14.5万元。
今年以来电力十分紧张,公司决定改变生产现场多年来照明使用长明灯现象,他们对退并车间采用光控智能控制试验,经过公司科技人员市场调研和现有厂房的实际,设计、组装了控制回路,经过反复的试验、调试、运行退并车间7月份照明用电量下降了4608度,可节约电能35%。晶纬公司不断完善新产品工艺技术,提高技术开发与消化吸收的能力。加大喷气织机先进技术攻关,喷气织机是国际最先进的纺织设备,自去年9月以来,公司科技人员和电子布生产事业部认真进行了全方位的研究探索、消化吸收。
首先改进了工艺参数,确保常见故障能进行正常维修,使运转率提高30%,现已在全公司推广使用。宽幅剑杆织机织双幅布的试验取得显著进展,为了提高生产效率,他们组织科技人员通过了3个多月的技术攻关和试织,现以基本掌握了工艺技术,每台织机可提高产量30%,大大增强了公司的经济效益。与【】相关热点资讯:玻璃之家是专注于玻璃,幕墙玻璃,玻璃幕墙工程十大品牌的新闻资讯和玻璃,幕墙玻璃,玻璃幕墙工程各十大品牌的装修效果图和网上购物商城,敬请登陆玻璃之家:http://boli.jc68.com/